9月份,河钢宣钢全面开展了“大力提升质量建设质量强国”为主题的“质量月”活动,并制定下发了《河钢宣钢关于开展2017年‘质量月’活动的通知》,各二级单位紧密围绕公司提出的“以全面落实精益生产理念,强化质量意识为主导思想,全面提高全员质量意识,提高全面质量管理水平,提高产线质量执行力和控制能力”主题,积极开展质量月活动,取得了良好效果。
加大“质量月”宣传,营造全员重视质量的良好氛围。在“质量月”活动中,各单位利用电子宣传栏、宣传标语、报纸、电视等载体以及早调会、车间班组例会、班前班后会、讲座等形式,对“质量月”活动主题、指导思想及各系统质量工作要求、质量工作现状、措施和改进情况进行全方位宣传。同时,大力宣传普及质量管理理念、方法和技术,普及科技知识,营造了全员关心质量、重视质量、提升质量的良好氛围。
以“质量月”活动为契机,大力开展质量攻关活动。焦化工序通过实施加减价政策,开通焦煤汽车运输,开发应用鑫飞新资源,保证了炼焦配煤的稳定生产;开展单种煤结焦性能及热性能试验工作,严格控制各类主焦煤配比,为稳定焦炭质量奠定了基础;对原料及配煤、炼焦过程加大检查力度,各工序关键参数处于受控状态,焦炭质量各项指标达到目标要求。烧结、球团工序严抓原料质量,加大考核力度,保证了各供户精粉达标率均在90%以上;深入开展铁前工艺质量督查工作,重点突出解决工序系统问题。炼铁工序加大进厂原燃料的抽查力度,为高炉稳定顺行和提高生铁质量提供保障;强化在线工艺技术管理,提高了脱硫效率和铁水质量。针对冶炼品种钢需要,提前制定预案,落实各项工艺管理制度,加大对生铁含硫量、一级品率等指标考核和管理,促进了生铁质量指标取得较大提升。钢轧工序提高钢包全程加盖的使用率,加盖率达到99.5%,降低了转炉出钢温度;提高转炉终点出钢碳达标率,碳达标率达到90%以上;加强品种钢冶炼操作,提高品种钢质量;实施加热炉节能控制、完善三高线加热制度、确保三高线测径仪在轧制圆钢期间正常投入使用;优化各工序的工艺操作和工序标准,实现全月质量“零事故”;合理控制线材加热炉温度,稳定了通条力学性能;开展美丽库区评比活动,使轧线库区整体情况有很大改观,产品标牌焊挂和垛位码放整齐规范。质量检验工序将检验工作重心向“顾客关注”“美丽库区”“包装标识”“缺陷分析”“质量信息传递”等方面转移,不断细化和深化质量检验项目,杜绝了不合格产品流入市场。原料采购系统严格进厂原燃料质量把关,有效提升了进厂原燃料质量;联合公司相关部门共同组建了外采废钢联合质检组,进一步加大了废钢进厂质量管理力度,9月份共计扣除轻薄料等杂质246吨,挽回经济损失54万元。材料备件采购系统深入现场,加强服务跟踪,细化物资采购的统计和分析,发现问题、解决问题,切实履行好物资监督管理和服务保产职能;对经销商资质、信誉、市场占有量、满意度、信息反馈速度和质量等进行综合评价,做好客户档案管理工作。计控系统优化铁水计量、计产及铁罐跟踪程序,为公司提高铁罐运行效率及降低铁水单耗奠定基础;完善废钢过磅流程,增加废钢全程监控,确保废钢计量、数据采集过程不受人为干扰。检修系统着重抓好材料备件的质量管理,严格执行“三检查”制度,质量月期间未发生一起因材料备件质量问题而导致的设备抢修事故。设备能源系统对备件材料的质量要求和技术标准严格把关,减少返修、退货频率;重新完善《检修质量管理办法》,实行检修质量分级管理。销售服务系统对发生的顾客投诉严格按照《关于受理顾客投诉的管理办法》中的相关规定处理,用最短的时间把顾客投诉传递到技术中心,达到顾客满意;对重点品种进行走访,征求顾客对河钢宣钢产品质量、服务质量等方面的意见和要求,确认组织生产的可行性和有效性。物流、运输系统着力过程控制、强化库管攻关,确保产品入库、仓储、吊装、出库等各环节操作精准、规范,避免成品钢材二次质量事故。
开展重点品种攻关,提高产品质量。圆钢方面,根据用户特殊需求,对履带钢35MnBH及B7圆钢控制计划进行修订,并现场跟踪,重点关注专用物料的使用、工艺优化后的质量控制情况,确保产品质量稳定;对GCr15生产过程进行现场跟踪,检查攻关措施落实情况,确保生产过程顺行,钢水可浇性、铸坯质量良好,成分控制稳定。通过攻关,轴承钢热顶锻一次合格率已连续四个月达到95%以上。线材方面,开展82B质量稳定提升攻关,从炼钢连铸环节的不同二冷配水、电搅参数优化到轧制参数优化控制,全面进行梳理、完善,使82B质量达到稳定可控;在线材作业二区开展线材C级品攻关,目前Ф6.5规格硬线C级品比例达到70%;与钢研总院合作,对Φ5.5mm规格C72DA进行轧制工艺试验,并对6个工艺方案进行了详细分析,近期将跟踪客户加工使用情况;开发了冶炼高强焊丝XZJ55、ER70S-G、XZJ55、ER70S-G,化学成分全部满足了要求。高强钢筋方面,对螺纹钢碳0.22%-0.25%内控进行专项攻关,使该指标达到92.39%,稳定了螺纹钢性能;开展了螺纹产线成材率、负差率攻关,通过控制1#飞剪和倍尺切损、调整料型等措施,Φ12-Φ32规格负差率比敬业集团高0.1%-0.3%。角钢方面,针对小规格角钢矫直后出现扭转的问题,对冷床进行修整,对矫直辊进行优化改进,使弯曲度满足标准和用户要求。
提升服务质量,满足客户需求。质量月期间,技术中心跟踪轴承钢GCr15、齿轮钢20CrMnTiH等高端产品用户使用情况,听取客户意见和建议,掌握产品质量状况和下游用户需求,不断提高产品质量,提升客户满意度。对重点客户提出的开卷放线断丝和拉拔断丝、盘条网碳造成的拉拔尖杯断口、预应力钢绞线反馈拉拔模耗高的问题采取了现场调查、攻关、售后服务等措施,成功解决了断丝、网碳、模耗高等问题,满足了客户需求。
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